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窯尾反吹風(fēng)袋式除塵器設(shè)備節(jié)能升級(jí)改造

環(huán)保設(shè)備咨詢博斯德環(huán)保,質(zhì)量可靠,運(yùn)行平穩(wěn),規(guī)格型號(hào)全,廠家可提供產(chǎn)品參數(shù)詳情圖,工作原理,量身定制等服務(wù)。


01
存在的問題


某公司原有5000t/d窯尾反吹風(fēng)袋式除塵器BFRS1000-2×13(見圖1)設(shè)計(jì)風(fēng)量93萬m3/h,過濾面積為28260m2,全壓-4000Pa,主要負(fù)責(zé)新型干法水泥生產(chǎn)線窯尾廢氣收集。從2004年投產(chǎn)至今已有17年,該除塵設(shè)備結(jié)露銹蝕漏風(fēng)、阻力偏高、電耗過大、標(biāo)況下粉塵排放30mg/m3(原設(shè)計(jì)粉塵排放50mg/m3)不能滿足現(xiàn)行《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4915-2013)中規(guī)定的窯尾廢氣粉塵排放濃度限值要求(20mg/m3,重點(diǎn)地區(qū)限值為10mg/m3,部分地區(qū)限值甚至達(dá)到5mg/m3)。

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綜合以上因素,為了實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,保證水泥生產(chǎn)的正常運(yùn)行,必須對(duì)現(xiàn)有窯尾除塵器設(shè)備進(jìn)行改造,達(dá)到降低設(shè)備阻力,延長濾袋壽命,保證出口顆粒物排放濃度≤10mg/m3,滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,除塵器目前主要存在問題如下:


(1)濾袋面積大,維護(hù)成本高。大型反吹風(fēng)袋式除塵器為內(nèi)濾、下進(jìn)風(fēng)方式,濾袋多采用直徑ф300mm,長7~15m的大型濾袋,同時(shí)其內(nèi)濾式的結(jié)構(gòu)及超長的濾袋也決定了不可能取高的過濾風(fēng)速,風(fēng)速一般0.6m/min左右,濾袋維護(hù)成本相對(duì)較高。


(2)設(shè)備阻力高,能耗大。大型反吹風(fēng)袋式除塵器做為上世紀(jì)70年代開發(fā)的技術(shù),清灰壓力低,且容易形成死角,清灰不均勻,清灰效果不理想,造成除塵器壓力損失過大(一般在2000Pa),對(duì)濾袋壽命也有影響,風(fēng)機(jī)電耗較大。


(3)設(shè)備漏風(fēng)嚴(yán)重。設(shè)備經(jīng)過多年運(yùn)行,袋室內(nèi)部風(fēng)速較低,易結(jié)露腐蝕,檢修門密封條老化,因此造成殼體腐蝕漏風(fēng)。


(4)結(jié)構(gòu)復(fù)雜維護(hù)檢修不便。反吹風(fēng)袋式除塵器其反吹風(fēng)系統(tǒng)包含提升閥、清掃閥、反吹閥、加壓閥,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可靠性不高,特別是,如果反吹風(fēng)系統(tǒng)在兩室的中間進(jìn)風(fēng)管道上部,其維修很不方便;濾袋的懸掛裝置也比較復(fù)雜,拆裝也很不便。


(5)提升閥不靈活。提升閥電磁閥損壞或漏氣。



02
改造方案的確定



反吹風(fēng)袋式除塵器多為內(nèi)濾、下進(jìn)風(fēng)方式,雖然清灰系統(tǒng)不消耗壓縮空氣,但是以犧牲清灰效果為代價(jià)的。通過LJP脈沖袋式除塵器和反吹風(fēng)袋式除塵器比較(表1),脈沖袋式除塵器采用啟閉快速淹沒式脈沖閥,能產(chǎn)生更強(qiáng)的清灰效果;通過簡化氣路系統(tǒng),以達(dá)到降低清灰壓力的目的(清灰壓力0.3MPa),使其設(shè)備自身阻力大幅度降低,達(dá)到了降低運(yùn)行能耗的目的。

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本方案在不改變除塵器工況和風(fēng)量的前提下,結(jié)合最優(yōu)化的設(shè)計(jì),保留原有反吹風(fēng)袋除塵器的進(jìn)出氣煙道、殼體、灰斗及相應(yīng)的輸灰鎖風(fēng)系統(tǒng)等部件,拆除原除塵器各袋室濾袋、吊裝裝置等內(nèi)部構(gòu)件,改造成為一個(gè)純LJP脈沖袋式收塵器。過濾面積從原28260m2減少到19905m2,該方案具有占地面積少、投資低、工期短、使用壽命長、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。



03
改造技術(shù)措施



拆除現(xiàn)有除塵器濾袋、吊裝裝置等內(nèi)部構(gòu)件,安裝新設(shè)計(jì)的噴吹單元、凈氣室的箱體、平臺(tái)樓梯欄桿等,尤其是為了降低濾袋破損,在進(jìn)風(fēng)口處對(duì)氣體均布裝置進(jìn)行優(yōu)化并運(yùn)用氣流模擬分析技術(shù)對(duì)設(shè)備內(nèi)部流場進(jìn)行模擬,有效改善氣體流場的分布。具體做法:


(1)保留原反吹風(fēng)袋除塵器殼體部件。保留灰斗、進(jìn)出氣煙道、殼體側(cè)板、輸灰鎖風(fēng)系統(tǒng)等。


(2)改造沉降室。將原反吹風(fēng)袋式除塵器人口2×3個(gè)袋室改造為沉降室。拆除除塵器這6個(gè)袋室內(nèi)部濾袋、袋座板及吊裝裝置等,同時(shí)對(duì)內(nèi)部主結(jié)構(gòu)進(jìn)行支撐加固,增加導(dǎo)流板、折流板等設(shè)備部件,同時(shí)將原斜隔板進(jìn)行利舊改造。由于含塵氣體中顆粒較大的粉塵由于重力、碰撞、慣性作用,從而達(dá)到塵氣分離。


(3)設(shè)計(jì)合理的導(dǎo)流均風(fēng)技術(shù)(見圖2),對(duì)設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行流線模擬分析,以此結(jié)合LIP新型均風(fēng)結(jié)構(gòu)來改善內(nèi)部氣流分布,進(jìn)一步降低設(shè)備結(jié)構(gòu)阻力,盡量保證每個(gè)室的每條濾袋進(jìn)風(fēng)均勻。

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(4)改造除塵器本體。拆除原反吹風(fēng)袋除塵器其余2×10個(gè)袋室內(nèi)部濾袋、袋座、吊裝裝置等全部部件,拆除殼體頂蓋(除頂梁外)。每個(gè)袋室上部安裝新的凈氣箱體(見圖3),凈氣箱體模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為了減少現(xiàn)場的安裝工作量,更重要能保證質(zhì)量和減少現(xiàn)場焊接變形,每個(gè)凈氣箱體已在工廠內(nèi)將花板、噴吹管、測壓管和檢修門等部件裝配好,既縮短改造工期,又降低安裝成本。


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(5)封堵反吹風(fēng)管道。大型反吹風(fēng)袋式除塵器為了減少反吹風(fēng)和處理風(fēng)之間的溫差,有效地防止濾袋結(jié)露,反吹風(fēng)風(fēng)源采用凈化后的熱空氣,形成閉路循環(huán)。而脈沖袋式除塵器清灰采用壓縮空氣,因此需要封堵反吹風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口和反吹風(fēng)機(jī)吹風(fēng)口。


(6)改造原袋除塵器清灰閥系統(tǒng)。改造前收塵器共26個(gè)倉室,每個(gè)倉室設(shè)置一套提升閥和反吹風(fēng)閥。改造后共20個(gè)袋室,每個(gè)倉室的風(fēng)量比原來增大30%,原提升閥過濾風(fēng)速相應(yīng)升高30%會(huì)增加機(jī)械阻力,拆除原反吹風(fēng)管道,改反吹風(fēng)閥為提升閥共同作為出氣口閥使用,更換損壞電磁閥,從而實(shí)現(xiàn)離線清灰,過濾氣體通過出氣口閥進(jìn)入原出風(fēng)通道。


(7)安裝新的氣路系統(tǒng):氣路系統(tǒng)設(shè)計(jì)有足夠容積的貯氣包加上儲(chǔ)氣包之間的直接聯(lián)通,確保在清灰時(shí)有足夠的補(bǔ)氣能力。氣路元件之間采用撓接頭或伸縮管聯(lián)接器聯(lián)接,耐壓好壽命長,且有熱伸縮自調(diào)整作用。


(8)優(yōu)化噴吹系統(tǒng):設(shè)計(jì)的噴吹管上設(shè)計(jì)有噴吹短管,可以很好地起到引流作用,盡量減少壓縮氣源的不必要浪費(fèi),達(dá)到最好的噴吹效果。


(9)濾袋的選用:為實(shí)現(xiàn)粉塵濃度超低排放的要求,濾袋的選擇和使用顯得格外重要,該項(xiàng)目選用玻纖覆膜濾袋。濾袋安裝后,應(yīng)當(dāng)做一次熒光粉檢漏試驗(yàn),并采取措施將所有被發(fā)現(xiàn)的泄漏點(diǎn)密封好。


(10)選擇合適的袋籠:袋籠是袋除塵器另外一個(gè)重要的部件,其直線度與焊接質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到濾袋的壽命。本次設(shè)計(jì)的袋籠為24根豎筋,兩節(jié)結(jié)構(gòu),縱筋支撐間距在150mm左右,這樣可以很好地保護(hù)濾袋;袋籠的豎筋與縱筋的焊接采用一次全自動(dòng)焊接。另外在袋籠的頂部設(shè)置有保護(hù)套,可以保護(hù)袋口不被破壞。


(11)修補(bǔ)設(shè)備的氣密性:檢修門采用專用中空U形硅膠密封條,不但密封性能好,且耐高溫抗老化;對(duì)收塵器殼體、煙道進(jìn)行修繕。通過該部分的工作,使得設(shè)備漏風(fēng)率低,避免殼體內(nèi)部腐蝕。


(12)重新安裝除塵器頂蓋,對(duì)改造新增部分進(jìn)行保溫,確保除塵器的正常運(yùn)行與外觀平整美觀。


(13)在收塵器進(jìn)出口處安裝新的差壓變送器,用來檢測布袋前后壓差,監(jiān)測過濾器工作狀態(tài),可以實(shí)現(xiàn)壓差自動(dòng)清灰。


(14)安裝新的清灰控制儀:更換新的控制系統(tǒng),根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況設(shè)置清灰參數(shù),對(duì)除塵器的智控功能及清灰方式進(jìn)行合理設(shè)置,能夠?qū)崿F(xiàn)中控的一鍵式操作,操控性較強(qiáng),減低用戶的工作強(qiáng)度。



04
改造后效果


改造和調(diào)試共歷時(shí)18天,改造前后收塵技術(shù)參數(shù)對(duì)比表2,改造特點(diǎn)如下:


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(1)由于改造原反吹風(fēng)袋除塵器的6個(gè)袋室為沉降室,具有良好的預(yù)收塵作用,大大減少濾袋的粉塵負(fù)荷,減少清灰頻率,同時(shí)大大提高濾袋的使用壽命。



(2)采用高效脈沖袋式除塵器,設(shè)計(jì)ф160mm× 7500mm濾袋,減少過濾面積,節(jié)約濾袋投資。

(3)充分利用原提升閥和反吹風(fēng)閥系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)離線清灰,保證清灰效果。

(4)采用專用中空U形硅膠密封條,壓縮量大,定位準(zhǔn)確,密封性能好。

(5)不增高設(shè)備,不增加原設(shè)備載荷,對(duì)改造空間要求低,無需對(duì)原設(shè)備進(jìn)行額外加固。

(6)清灰過程的濾袋一次漲縮為脈動(dòng)沖擊,大大提高清灰效果,保證了粉塵的剝落和清除。

(7)降低系統(tǒng)壓差,風(fēng)機(jī)電耗減少。

由此實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)超低排放的同時(shí),節(jié)約能耗,產(chǎn)生的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益同步并進(jìn)。


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